ИЗ ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
ОАО "НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко":
Идеологом технического направления по использованию в ракетах жидкого кислорода был главный конструктор ОКБ-1 С.П. Королев, под руководством которого и были разработаны первые ракеты Р-1, Р-2, Р-5М, а затем Р-7 и Р-9. Второе техническое направление с использованием высококипящего топлива возглавил М.К. Янгель. Став главным конструктором ОКБ-586, он предложил использовать азотную кислоту и углеводородное горючее. Под его руководством были разработаны ракеты средней дальности Р-12 и Р-14, а также ракета межконтинентальной дальности Р-16. Исходя из этих соображений в ОКБ-586 приступили к разработке нового семейства МББР под общим наименованием Р-36 с двигателями РД-251 (8Д723) и РД-252 (8Д724). Разработка двигателей РД-251 и РД-252 проводилась с учетом опыта, накопленного при разработке, изготовлении, доводке и эксплуатации ЖРД РД-214 (8Д59), РД-216 (8Д514), РД-218 (8Д712), РД-219 (8Д713) и особенно РД-224 (8Д720). Основной задачей разработки двигателей РД-251 и РД-252 являлось создание азотнотетроксидных ЖРД с более высокими характеристиками по экономичности, с максимальной надежностью с минимальной сложностью эксплуатации, чем у всех ранее созданных ЖРД на азотнокислотном топливе с "открытой" схемой. При этом надо было максимально использовать весь накопленный опыт создания ЖРД как для обеспечения высокой надежности, так для сокращения сроков и стоимости разработки. Однако, как будет показано ниже, это не спасло коллектив ОКБ-456 от большого объема экспериментальных работ из-за ряда возникших трудностей, как новых, так и перешедших от предыдущих разработок (высокочастотная неустойчивость рабочего процесса в камерах), которые надо было обязательно преодолеть. Двигатель РД-252 по своей схеме аналогичен двухкамерному блоку РД-250, отличие - высотность камер, рамы, расположение опор крепления к шпангоуту ракеты. Высокая степень унификации позволила вести доводку двигателя РД-252 и блока РД-250 одновременно, используя результаты и статистику для обоих двигателей I и II ступеней. По удельному импульсу у Земли двигатель РД-251 превосходит РД-218 на 22 с, по удельной массе на 20 %, а двигатель РД-252 превосходит двигатель РД-219 по удельному импульсу в пустоте на 25 с, при почти одинаковой удельной массе, несмотря на увеличение высоты сопла в 1,5 раза. К августу 1964 г. доводка была завершена, при этом было проведено 145 испытаний двигателей РД-250 и РД-252. Параллельно велось серийное производство двигателей на заводе № 586 (Днепропетровск), где было проведено 174 испытания товарных двигателей (КТИ и КВИ). К этому времени было проведено 18 летных испытаний ракет, таким образом, общее количество испытаний двигателей РД-252 и блоков составило 391. Однако в процессе этих испытаний выявился ряд недостатков конструкции двигателей: 1. При некоторых сочетаниях факторов имели место забросы давления в КС при запуске из-за длительной продолжительности совместной работы порохового стартера и ГГ. 1. Расчетно и экспериментально были уточнены параметры системы запуска и характеристики порохового стартера, позволившие исключить недопустимые забросы давления в КС при запуске. Весь комплекс этих мероприятий был быстро реализован и с сентября 1964 г. огневые испытания двигателей возобновились. Работа бригады проводилась под управлением и контролем со стороны руководства ОКБ-456, а В.П. Глушко, В.П. Радовский, В.И. Курбатов регулярно приезжали в Днепропетровск. К "доводке" двигателей РД-252 и РД-250 в Днепропетровске были привлечены и регулярно работали специалисты отраслевых институтов: НИИТП и НИИХМ. Именно в то время, при дружной совместной работе и сложились те крепкие и добрые отношения между специалистами Химок и Днепропетровска, которые сильны и теперь, несмотря на разные перестройки и самостийности, и благодаря которым разработаны и успешно эксплуатируются последующие семейства ракет и двигателей. С полным комплексом всех работ, связанных с названными усовершенствованиями конструкции двигателей РД-252 и РД-250, было проведено 220 огневых испытаний за период с 15 сентября 1964 г. по 31 мая 1965 г. По результатам проведенных работ двигатели РД-250 и РД-252 были допущены к Межведомственным испытаниям (МВИ), впервые введенным в практику отрасли как официальная сертификация двигателей. МВИ были проведены на трех двигателях РД-250 и трех двигателях РД-252 по программе МВК, отчет МВК был согласован В.П. Глушко и М.К. Янгелем и утвержден Министром общего машиностроения и начальником ГУРВО МО СССР в апреле 1966 г. Все введенные конструктивные изменения были успешно проверены и повысили надежность двигателей РД-252 и РД-250, все характеристики, требуемые по ТТТ МО и ТТЗ ОКБ-586, были обеспечены и подтверждены, однако в серийном производстве случаи ВЧ при запуске двигателей РД-250 и на основном режиме двигателя РД-252 не были полностью устранены. Разработка новой порции мероприятий по исключению ВЧ в камерах двигателя РД-250 при запуске велась ОКБ-456 (переименованном в КБЭМ) с участием НИИТП и НИИХМ в двух направлениях: - повышение устойчивости процесса в камерах путем изменения форсуночной головки (ФГ), По мере набора статистики, обратили внимание на некоторое едва заметное различие в поведении записей, характеризующих изменение давления в КС в начале запуска: на двигателе РД-252 оно было более плавным, на 0,01 с медленнее, чем у РД-250. Это позволило предположить о наличии разницы в формировании пусковых зарядов в КС обоих двигателей, и главное направление поиска мер по устранению ВЧ при запуске двигателя РД-250 было приблизить первоначальную фазу запуска (завязка процесса) двигателя РД-250 к запуску высотного двигателя РД-252. В гидравлической лаборатории КБЭМ проводились проливки на воде трактов питания камер двигателей РД-250 и РД-252 с применением скоростной киносъемки (1000 кадров в секунду) для визуализации характеров выхода первых порций окислителя и горючего, при этом при проливках трактов горючего форсуночные головки камер приваривались "наоборот", выпуская струи не внутрь камер, а наружу, для визуализации процесса. Проливки со скоростной киносъемкой выявили различия в характерах поступления первых порций и окислителя, и горючего при запуске двигателей РД-250 и РД-252. В итоге были разработаны конструктивные мероприятия, исключающие эти различия. Десятки испытаний, проведенных на этом блоке, подтвердили требуемую стабильность и гарантированную разновременность включения форсунок, как у двигателя РД-252. Впервые было экспериментально показано, что при запуске ЖРД существуют факторы, которые могут привести к неустойчивости процесса в камере, обладающей достаточной устойчивостью на основном режиме. С февраля 1966 г. начались испытания двигателей РД-250 (КТИ, КВИ) со всем комплексом "приближающих" мероприятий и по линии окислителя, и по линии горючего. На 1 сентября 1967 г. было проведено 372 испытания двигателя РД-250, включая 33 в составе 11 ракет 8К67, 8К69, при этом не было ни одного случая ВЧ-неустойчивости при запуске. По решению МВК при 12 огневых испытаниях были проведены проверки запуска при крайних неблагоприятных сочетаниях условий, надежность запуска была подтверждена. Параллельно велись работы по устранению ВЧ в камерах высотного двигателя РД-252. Было замечено, что при испытаниях двигателей РД-252 ВЧ появлялось только на основном режиме и только при температуре топлива свыше 20°С, поэтому для устранения ВЧ мероприятия были направлены на снижение подогрева горючего в охлаждающем тракте. Это снижение было достигнуто за счет нанесения керамического покрытия (двуокиси циркония) на огневую стенку сопловой части камеры, что снизило подогрев горючего на 14°С и оказалось эффективным средством для устранения ВЧ. В конце 1967 г. были проведены МВИ II этапа двигателей РД-252 и РД-250, завершившие сертификацию этих двигателей. Межведомственная комиссия выдала заключение о том, что двигатели РД-250 и РД-252, разработанные КБЭМ для I и II ступеней изделий 8К67, 8К69 по своим характеристикам (рабочим и эксплуатационным), а также надежности и устойчивости соответствуют требованиям ТТТ МО и ТТЗ главного конструктора комплекса. Многолетняя эпопея по устранению ВЧ-неустойчивости в КС ЖРД наконец-то была завершена. Разработкой ЖРД РД-250 (РД-251), РД-252 было завершено создание трех семейств двигателей на высококипящем топливе без дожигания в камере турбогаза, при этом постоянно улучшались энергетические и эксплуатационные характеристики двигателей, вершины которых для этого класса ЖРД были достигнуты на РД-250 (РД-251) и РД-252. Ведущим конструктором разработок ЖРД этих семейств был Михаил Рувимович Гнесин, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР, а возглавляемый им коллектив неоднократно признавался лучшим в КБ, снискав уважение коллег в отрасли за умение активно и безотказно работать со специалистами разных профессий и уровней в любых условиях. В процессе создания ЖРД без дожигания на высококипящем топливе за 12 лет (с 1955 по 1967 гг.) удалось увеличить удельный импульс у Земли на 40 с, снизить удельную массу на 40%, уменьшить высоту двигателя на 35 % , сократить вчетверо количество агрегатов, обеспечивающих работу самого двигателя, исключить вспомогательные компоненты не только с борта, но и из наземного оборудования, сделав эксплуатацию двигателей в составе ракеты простой и надежной. Применение блочного принципа конструирования, использование ранее накопленного опыта позволило в кратчайшие сроки разработать и поставить на вооружение Советской Армии систему принципиально новых современных ракет дальнего действия, включая межконтинентальные, способных нести боевые дежурства в течение многих лет в различных метеорологических условиях, готовых к немедленному старту как с открытых, так и из шахтных пусковых установок. Ракетные войска СССР получили удобную в эксплуатации систему ракетного вооружения, базирующуюся на долгохранимых, физически и химически стабильных компонентах топлива, пришедшие на смену криогенных топлив. Топливо АТ+НДМГ стало наиболее распространенным штатным топливом. Впоследствии было принято решение об использовании ряда боевых ракет, в том числе и Р-36, для запуска космических объектов. Здесь потребовалось решить ряд проблем, связанных с двигателями первой и второй ступеней, для надежного удовлетворения требований новых ТТХ. Использование боевой ракеты 8К68 для запуска космических объектов привело к изменению некоторых характеристик работы двигателей. Основным из них было расширение диапазона регулирования номинального режима работы и температурного диапазона эксплуатации, связанного с запуском РН не из шахты, а с открытой позиции. Верхний предел температуры конструкции двигателя и пороховой пусковой шашки расширялся с +35 до +50°С. Это, казалось бы, незначительное увеличение температуры оказало серьезное влияние на работоспособность двигателей. Во-первых, двигатели при температуре +50°С стали быстрее выходить на номинальный режим, что потребовало внесение изменений в программу системы управления. Но главной неприятностью явилось разрушение лопаток турбины на последних секундах полетного времени работы двигателя. Хорошо, что этот дефект был обнаружен при стендовых испытаниях двигателей, хотя и проявлялся он не на каждом экземпляре. В результате длительной и тщательной работы комиссии с участием металлургов и металловедов, производственников и конструкторов, а также научных сотрудников различных институтов была выявлена причина разрушения лопаток турбины. При запуске двигателя еще находящиеся в статичном состоянии лопатки ротора турбины, расположенные напротив сопла порохового стартера, воспринимали динамическое воздействие пороховых газов, имеющих более высокую температуру и скорость, чем это происходило в двигателях-прототипах. В результате такого воздействия в металле лопаток возникали микротрещины, которые в некоторых случаях развивались, и к концу работы двигателя лопатка (или несколько) разрушалась, и двигатель прекращал работу. Необходимо указать, что каждый двигатель подвергался запуску дважды: первый раз при проведении короткого - 20…25 с - стендового контрольно-технологического испытания (КТИ), второй раз при запуске в составе РН "Циклон". Из множества предложений для устранения дефекта был выбран наиболее радикальный - после проведения КТИ при переборке двигателя для товарной поставки устанавливать новый ротор. Чтобы исключить влияние нового ротора на настройку товарного двигателя, проводимую с учетом результатов КТИ, было введено требование: в двигателе для проведения КТИ и в товарной сборке использовать роторы из одной партии изготовления (6 - 8 экземпляров). Такое решение вызвало неудовольствие завода-изготовителя, т.к. пришлось изготавливать дополнительное количество роторов, но это было значительно дешевле, чем аварийный пуск РН с космическим объектом. Работая по такой технологии, аварий двигателей при пусках РН "Циклон" удалось избежать. И наше государство получило надежную космическую ракету-носитель.
| ||